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桥式起重机技师个人工作总结

桥式起重机技师个人工作总结

时间:2026-04-28 赵老师教案网

(深度)桥式起重机技师个人工作总结。

今年是我在桥式起重机运维岗位上的第十一年。手底下管着7台车——2台75吨双梁,5台20吨单梁,分布在三个跨区。前三个季度下来,累计运行小时数我按单台车分别统计过:双梁车平均2300小时,单梁车平均1700小时。总共处理故障43次,紧急抢修11次,其中我自己判断失误、走了弯路的就有3次。设备综合利用率92.6%,比去年高了5个点。下面我把几个典型的事摊开说说,该暴露问题的也绝不藏着。

一、溜钩那事儿,差点没把我吓出一身冷汗

5月13号下午,4号车吊着一段卷筒往热轧跨走,突然刹车没抱住,吊物往下滑了大概两百毫米才停住。司机老李从窗户探出头喊我,嗓门都劈了:“快上来!吓死我了!”我爬上车检查制动器,间隙、磨损都在标准范围内,当时第一反应是制动轮表面有油污,拆了防护罩拿白布擦了三遍,干干净净。这就怪了。

我在那琢磨了半小时,差点准备换整套制动器。后来突然想起来,上个月厂家培训时提过变频器轴电流的事儿。赶紧找来示波器卡在制动器电磁铁的控制线上,录了15秒波形。一看就明白了——继电器触点的闭合波形里有个明显的毛刺,导致电磁铁吸合延迟了将近0.3秒。说白了,继电器用了两年多,接插件氧化,接触电阻大了,给电磁铁的电压时高时低。这个故障藏得太深了,常规点检根本发现不了。

当天下午我带着电工小刘,把车上三个制动器的控制回路全改了。原来是一级继电器直接驱动,现在换成固态继电器加中间继电器两级隔离,固态负责无触点切换,中间保证驱动电流足够。同时顺手在制动器推杆旁边加了个微动开关,连到PLC的备用输入点上,以后每次制动器动作刹车时间超过设定值就报警。这个活儿干到晚上九点多才完,试车时我让老李反复起吊、急停,连续试了四十多次,一次溜钩都没有。

二、钢丝绳那笔账,算细了真能省下一台车钱

按照老规矩,钢丝绳三个月换一次,不分工况。一季度我翻看去年报废记录时发现一个问题:高温跨区的钢丝绳基本上两个月就断丝超标,而常温跨区的用四个月还能再用一阵子。这简直令人难以置信——我们一直在用同一个标准、同一种润滑脂。

我让班组把去年全年的点检数据按小时和吊运物料种类做了个统计表。结果显示,吊运高温钢坯(表面温度约650度)时,热辐射使钢丝绳内部润滑脂每50小时就碳化发黑,磨损速率是常温工况的1.8倍。而常温区主要是冷轧卷,磨损慢得多。

打那以后,我重新制定了钢丝绳更换规则:高温区强制使用二硫化钼耐高温润滑脂,每250小时检测一次,记录断丝数和直径磨损率;常温区每500小时检测一次,以实际劣化程度为准。另外,我跟采购那边压了压价格,把耐高温脂的单价谈下来12%。这事儿刚开始操作工有意见,说检测太麻烦。我就把去年差点断绳的那次险肇事故照片打印出来贴在交接班室,再没人大声嚷嚷了。这个办法运行了半年,钢丝绳的更换总条数比去年同期少了4条,算下来省了将近两万块。

三、那个让我跑了三趟的“异响”

7月底项目冲刺那周,1号车大车行走时响声很怪,不是均匀的“咔咔”,而是走两步响一声。最初我判断是主动轮啃轨,调了轨道水平度,没用。第二次去,怀疑是联轴器螺栓松动,拆开防护罩检查,八条螺栓个个紧的。说实话,当时我有点挂不住脸了,旁边的钳工老周递给我一根听音棒,说“你听听减速箱输出端那边”。

我趴下去一听——声音就是从那个位置传出来的,而且有金属摩擦的高频成分。拆开减速箱观察窗,用手电照着,发现输出轴轴承的保持架已经碎了,滚珠歪在一边,再干两个小时齿轮箱壳体就得打穿。原因很快查明白了:大车轨道接地不良,变频器高频轴电流通过电机轴、联轴器传导到轴承,造成电蚀麻点,慢慢发展成碎裂。 【wwW.Djz525.cOM 励志的句子】

这个故障让我真正上了一课——不能光信耳朵和手感,得用工具。从那以后,我专门写了个《异常振动快速排查流程》,就一张A4纸,写了三步:先听音棒定点位,再用振动表测加速度值,最后拆检可疑部位。现在每个维修工口袋里都揣着这张纸。

四、验收新设备那次,我跟供应商拍了桌子

厂里新装两台75吨双梁,我作为甲方技术代表参与验收。第一次静态检查时,我发现主梁上拱度实测值在合格范围内,但左右两侧差了6毫米。供货方的现场经理说“国标没要求两侧对称,不影响使用”。我没同意,跟他拍了桌子。两侧偏差过大,小车跑起来肯定会偏斜啃轨,刚开始看不出来,三四年后轮缘磨秃了,换一组车轮连人工带备件得三四万。

第二天我带着水平仪和塞尺,把轨道垫板的标高重新复核了一遍,指出有三处垫板厚度不均匀。供货方最后没办法,趁着一个周末重新调整了垫板,将偏差控制在2毫米以内。后来这台车投产第一个月,小车行走电流始终稳定在23安培左右,隔壁老厂那台同型号车是28安培。生产部长老刘有次在食堂碰到我,说“早知道当初你那板子拍得对”。

五、两个笨办法和一个教训

这些年我攒了两个最管用的笨办法。一个是故障日志本,从入职到现在记了四百多条,每一条都有现象、判断过程、实际原因和处理耗时。今年5月溜钩那次,我就是翻了去年类似的一条轴电流案例才少走弯路。另一个是“双人确认制”,但凡动制动器间隙、超载限制器设定值、极限限位位置,必须两个人分别测量复核,签完字才能收工。这一条是我用一次险些误调制动器的事故换来的教训,不想再多换一次了。

说到教训,今年其实有一次典型的走弯路。7月份有一台单梁起升无力,我一开始断定是电机缺相,换了个接触器还是不行。折腾了大半天,最后才发现是联动台里的调速电位器内部接触不良,换了个电位器五分钟就好。这件事让我意识到,我的故障树里缺了“主令控制器”这个分支。回头我就把日志本里的排查顺序重新调整了,把电位器、凸轮开关这些外围元件往前挪了。

团队配合这块儿,今年我带了两个年轻维修工。我不是那种爱讲理论的,就是让他们跟着我处理故障,每次处理完必须自己复述一遍“你当时是怎么想的、为什么这么查”。小刘跟了我八个月,现在已经能独立处理变频器报警和制动器调整了。

下一步打算:一是把手里的故障日志做成口袋卡片,分“电气类”“机械类”“操作不当类”三张,春节前发到每个操作工和维修工手上;二是把关键备件的寿命台账建起来,每换一个减速箱轴承、每换一个接触器都记录日期和运行小时数,争取明年能做到预测性更换。

设备用久了会老化,但人的手艺不能跟着老掉。

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